選礦技術優化之中的堆浸工藝優化
發布時間:2016-07-15 18:05 瀏覽量:3466 來源:金鵬礦機
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選礦技術優化一直是礦山企業關注的重點,因為中國的地理特點決定著中國很難出現較大的金礦,因為規模偏中小型而且金礦多伴生一些難以進行金礦氰化的伴生礦,所以選礦技術優化是一件很重要的事情,也是很多礦山科研人員一直勵志改善的問題,那么下面就來說說堆浸工藝的優化。
(1)將活性炭吸附系統改為三級吸附,也就是將傳統的單一吸附系列改為三吸附系列。將含金貴液與吸附后的貧液進行分離,貴液經炭吸附后到貧液池,再加氰化鈉藥劑由泵揚至堆場,這樣減少了溶液中金在堆場循環損失。
(2)噴淋系統由固定式蓮蓬頭改為旋轉式噴頭,從堆面至堆邊均有效分布,使整個堆場全部覆蓋。
(3)保證堆場石灰的添加。因為如果礦石呈酸性很不利于堆浸,為了彌補pH值不足,現場也經常向貴液池或貧液池中加入石灰,導致載金炭表面鈣化,不載金,噴淋時常堵塞,產量低下。為此,加強了石灰添加的管理,保證入堆石灰的用量控制在7~lOkg/t礦左右。噴淋前的洗礦作業控制pH值在1O~l1之間,pH值如不足,則將石灰補加至堆面上,并重新松堆一次,在pH達標下才開始加藥噴淋。
(4)降低入堆粒度。為了保證進堆場的礦石粒度,堆場增加了一臺PE250×400破碎機處理大塊礦石,進堆原礦粒度控制在50mm以下。
(5)改善堆浸滲透性。丁家山金礦原礦含粉礦量較多.且有一定的粘土質脈石。-0.074mm粉礦達33.4%,滲透性很差,處理不好,在噴淋過程中常產生溝流現象,藥劑不能有效滲透到礦堆內部,影響浸出率。為此,生產上采取了如下措施:
a.堆場底部需要鋪設厚約30厘米的破碎后渣子礦(粒度約50毫米),堆浸一段時間后根據底面情況,經常清底更換。
b.嚴格控制堆浸高度小于3m。
c.入堆過程中,粉礦及破碎渣子礦搭配入堆,從采場方面控制入堆的粉礦量。
d.入堆完成后。在堆面上鋪一層厚30cm破碎后的渣子礦,以保證噴淋液均勻滲透。
經過上述改進,加上旋轉噴頭的使用,堆浸滲透性差的問題完全解決。經過計算噴淋強度達1O~16L/(h·m2)。
(6)改進加藥制度。堆浸過程分三個階段進行加藥浸出,先洗堆,至pHl0~l1,大約ld;然后進入加藥浸出,一階段浸出時間7d,連噴,CN-0.5‰;第二階段15d,連噴,CN-0.3‰左右;第三階段,10d,噴一停一,CN-0.1‰~0.2‰。氰化鈉消耗為0.4~0.5kg/t礦(僅為池浸的一半)。
(7)增加助浸劑,加快浸出速度也是選礦技術優化的一個方向。入堆原礦含金品位有時會高于ls/t,甚至高達1.5g/t。為縮短浸出時間,在堆浸一階段加入H2O2(0.3~0.5kg/t礦)助浸。加助浸劑后,浸出高峰期貴液含金高達2-3g/m3,比未加H2O2堆浸貴液品位高1倍,浸出時間也能在30~35d結束,縮短了10d左右。
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